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福安集团重庆博圣制药有限公司(以下简称“福安制药”)职工食堂,安全总监朱利刚刚盛了饭菜,正准备吃,食堂外不远处的生产车间传来一声低沉的爆炸声。
朱利和他的同事不约而同奔出食堂。这是化工企业最揪心的时刻,福安制药储存了大量医药化工原料,包括甲醇、乙醇、丙酮和二氯甲烷等危险化学品,一旦爆炸发生泄漏,可能对环境造成难以估量的污染。
朱利看到,一个容积为5吨的生产用蒸馏壶设备,已经被炸得四分五裂,地上到处是流淌的火焰,空气中充满刺鼻的气味。
朱利带领公司灭火队,与随即赶来的消防队一道,迅速在火源外围构筑扑救面,数十只水枪高压喷射出泡沫灭火剂,花了40多分钟,终于将大火扑灭。
原来,福安制药在生产头孢类抗生素药物的过程中,需要将丙酮注入高温的蒸馏壶中。易燃易爆的丙酮在从壶顶倾注而下的过程中,与壶底的加热装置碰撞产生静电,从而引燃丙酮导致发生爆炸。
火被扑灭后,接下来的污水处理也非常重要。类似事故中,爆炸中泄漏的丙酮和乙醇,以及它们未充分燃烧产生的新的化合物,加上消防灭火喷射的泡沫形成大量的污水,不仅刺激人的呼吸道,还会危害人的神经系统。
污水逃不出“掌心”
不过,事实上,福安制药的这次事故并没有带来太严重的危害。事故后,长寿区安监局、环保局等部门在联合调查后,给出的定性结论为“无次生灾害”。这意味着事故本身并没有造成太大的水源和大气污染。
“这要归功于经开区的5级防控体系。”事隔6年后,在距离当年事故现场100米开外的办公室,朱利这样对本报记者说。
5级防控体系的第一级,是在危化品生产或储存装置外围修建的一道围堰。在福安制药厂区的一角,记者看到一个由半米高的矮墙合围而成的方形“池子”里,架放着10余个金属罐,罐体上标明甲醇、乙醇、丙酮等危化品种类。据介绍,危化品即便全部从金属罐泄漏出,也只会被关在“池子”里,不会渗漏,也不会溢出来。
朱利介绍,当年发生事故的蒸馏壶,也是被装在“池子”里的,但爆炸物喷溅出了“池子”,加上消防泡沫,整个厂区污水弥散。这些污水,随即进入了第二级防控体系——雨水管网,以及与之相连接的应急污水池。
据了解,围绕厂区的雨水管网平时都处于封闭状态,蓄积在管网中的雨水,会被抽水机自动排走,以保持管网的畅通。发生事故时,厂区里的污水顺着地势流入雨水管网,再进入污水池,最后送往专门的污水处理厂。